火车站的新变化
“一体化”管护保系统“健康态”
勉西车站驼峰编组场自采用减速顶调速系统控制列车速度以来,新设备让调车员尝到了安全保障强、作业效率高的甜头同时,其损耗快、维护难度大、维修成本高等各种现场问题也令职工十分头痛。
近年来,张敏等人针对上述问题,组织业务骨干成立技术攻关小组,他们打破以往只使用不养护或完全依靠厂家定检定修的方式,实施“精细管理+日常保养+重点维护+定期检修”的“一体化”科学管护模式,对减速顶按性质分类逐一编号,明确其检修数量和范围,建立电子档案记录其运行状态,切实做到小问题随时修,大问题立即更换配件。如此一来,犹如为减速顶系统贴身配置了“智能保姆”,从此调速系统再也没发生或安全故障。
“防磨垫”绽放减速顶“第二春”
减速顶调速系统投资为150万元,但减速顶的使用年限为3.5年,高昂的淘汰置新费用让大伙儿心疼不已。为了让其“多活”几年,攻关组开始行动。
他们仔细研究后发现,减速顶阻碍车轮继续滑行时,顶面的防脱轨装置会紧紧抱住车轮轮缘防止车辆脱轨,这样就会无形中增大摩擦受力面,使制动过程成了全面磨损过程。
因此,攻关组决定在减速顶螺栓、顶壳等位置加装垫片,改变其受力面积。3个月过去后,该装置的安全系数、耐磨指数都经受住了考验。据计算,一枚成本0.18元、直径2毫米的钢质垫片,解决了顶壳磨损和钢轨肥边卡顶问题,使减速顶使用寿命至少增加了一倍。
“导流槽”呵护电磁阀“强健芯”
减速顶调速系统每年要花18万元维修费,而作为减速顶零部件之一的电磁阀芯片的维修费用就占到总费用的33%。今年年初,技术攻关组盯着这个“烧钱大户”琢磨起来。
通过深入摸索,终于揪出电磁阀报废的“致命元凶”——减速顶顶壳和活塞之间有积水,这些积水导致了电磁阀阀门内部电器元件短路、断路。只要想办法排出积水,就能有效解决电磁阀报废快的问题。
在经过不断尝试后,他们在减速顶头部开一道3毫米深的小槽,使积水顺着这个导流槽及时排掉,大大增强了电磁阀芯片的使用周期,仅此一项“整容手术”,就给车站节省了近6万元资金。